Benvido a Credo, somos un fabricante de bombas de auga industriais.

englisthEN
todas as categorías

Servizo Tecnolóxico

Resolvendo todos os retos técnicos da súa bomba

Análise de casos de avaría da bomba de carcasa dividida horizontal: danos pola cavitación

Categorías:Servizo Tecnolóxico Autor: Credo PumpOrixe: OrixeData de emisión: 2023-10-17
Golpea : 45

1. Resumo do incidente

O sistema de refrixeración circulante dunha unidade de 25 MW usa dous  bombas de carcasa divididaDatos da placa de identificación de cada bomba:

Caudal (Q): 3,240 m³/h

Altura de deseño (H): 32 m

Velocidade (n): 960 rpm

Potencia (Pa): 317.5 kW

NPSH requirida (Hs): 2.9 m (≈ 7.4 m NPSHr)

En só dous meses, o impulsor dunha bomba perforouse debido á erosión por cavitación.

bomba axial de caixa dividida

2. Investigación e diagnóstico de campo

Lectura de presión no manómetro de descarga: ~0.1 MPa (fronte aos ~0.3 MPa esperados para unha altura de 32 m)

Síntomas observados: flutuacións violentas da agulla e sons de cavitación "estopidos"

Análise: A bomba funcionaba moi á dereita do seu punto de mellor eficiencia (BEP), proporcionando só uns 10 m de altura en lugar de 32 m.


3. Probas in situ e confirmación da causa raíz

Os operadores estrangularon lentamente a válvula de descarga da bomba:

A presión de descarga aumentou de 0.1 MPa a 0.28 MPa.

O ruído de cavitación cesou.

Baleiro do condensador mellorado (650 → 700 mmHg).

A diferenza de temperatura a través do condensador baixou de ~33 °C a <11 °C, o que confirma o caudal restaurado.

Conclusión: A cavitación foi causada por un funcionamento consistente con baixa presión/baixo caudal, non por fugas de aire ou fallos mecánicos.


4. Por que funciona pechar a válvula

Estrangulando a descarga aumenta a resistencia xeral do sistema, desprazando o punto de funcionamento da bomba á esquerda cara ao seu BEP, restaurando unha altura e un fluxo suficientes. Non obstante:

A válvula debe permanecer aberta só ~10 %, xa que isto supón desgaste e ineficiencia.

Funcionar continuamente nestas condicións de estrangulación non é económico e podería causar danos nas válvulas.


5. Estratexia e solución de xestión

Dadas as especificacións orixinais da bomba (32 m de altura) e a necesidade real (~12 m), recortar o impulsor non era viable. A solución recomendada:

Reducir a velocidade do motor: de 960 rpm → 740 rpm.

Rediseñar a xeometría do impulsor para un rendemento óptimo a baixa velocidade.

Resultado: Eliminación da cavitación e redución significativa do consumo de enerxía, o que se confirmou nas probas de seguimento.


6. Leccións aprendidas

Sempre tamaño carcasa dividida bombas preto do seu BEP para evitar danos por cavitación

Monitorizar NPSH: o NPSHa debe superar o NPSHr; o control do acelerador é unha solución, non unha solución.

Principais remedios:

Axustar o tamaño do impulsor ou a velocidade de rotación (por exemplo, VFD, transmisión por correa),

Sistema de retubaxe para aumentar a altura de descarga,

Asegúrese de que as válvulas teñan o tamaño correcto e evite que as bombas funcionen permanentemente estranguladas.

Implementar a monitorización do rendemento para detectar cedo o funcionamento con baixa altura e baixo caudal.


7. Conclusión

Este caso destaca a necesidade de aliñar o funcionamento da bomba coas súas especificacións de deseño. Unha bomba de carcasa dividida obrigada a funcionar lonxe do seu BEP cavitará, mesmo se as válvulas ou os selos parecen estar ben. As correccións como a redución da velocidade e o redeseño do impulsor non só curan a cavitación, senón que tamén melloran a eficiencia enerxética xeral.

Baidu
map